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減速機箱體振動時效現場


φ660開煉機減速箱殼體

振動時效處理工藝及效果檢測

大連冰山橡塑集團是我國生產橡塑機械的企業之一,每年都有大量的鑄件和焊接構件需要經時效處理來應力。過去均采用熱時效處理,近十年來,由于產量的增加,熱時效處理跟不上生產的需要,又增加了振動時效處理,保證了生產。由于企業的發展及產品產量的大幅增加,也是由于希望通過工藝的改進而節省大量能源,故提出在大型焊接構件和大型鑄件上均采用振動時效代替熱時效。為觀測振動時效的效果和優化原有振動時效工藝規程,廠方提出在選購振動時效設備的同時,對φ660開煉機減速箱殼體(上、中、下三件)做振動時效工藝的優化,并通過應力檢測,確定時效的效果和對振動時效設備可靠性的考驗。

經過雙方的共同努力,做了多次的減速箱殼體類及大型焊接底座的振動時效處理試驗,證明了設備的適用性及振動時效在這些構件上應用的可行性。***后又通過對φ660開煉機減速機箱體(上、中、下三件)的正式處理及振動處理前后的殘余應力檢測,說明了振動時效在內應力上達到了國家(JB/T5926.91)標準,工藝可行,設備性能可靠適用。

一、φ660開煉機減速箱殼體振動時效處理

1、振動時效處理對金屬構件的作用

振動時效是對具有殘余應力的金屬構件進行振動處理,使構件在共振頻率下振動。由于在共振狀態下構件按一定的振型產生彈性變形,當這個動應力與構件上各點的殘余應力相疊加后,大于材料的屈服極限時,則在該點出現局部的塑性變形,因而應力得到釋放。振動時效從原理上來說,就是降低構件內的殘余應力。應力降低的水平與構件內的動應力大小有關,動應力大則效果高,動應力小則應力的效果低。

振動時效既然可以降低應力,則必然可以殘余應力對構件的影響。其作用有如下幾方面:

(1)降低和均化應力,應力集中,防止裂紋

因為振動過程中殘余應力大的點首先進入屈服,所以高應力點下降的比例大,使應力均化程度高,從而降低應力集中而防止裂紋。

(2)減少或防止構件變形

構件的變形是由于殘余應力特點而造成的,殘余應力的分布和量值具有很大的隨機性,分布不均且量值差別太大,容易產生變化,通過振動時效使應力降低和均化,必然防止或減少變形。

(3)提高焊接構件的疲勞壽命,增加使用周期。

通過大量的實驗和實踐證明,振動時效可提高焊件的疲勞壽命50%以上,可提高使用壽命0.5~1倍。

由于振動時效的上述作用,因此在國外得到了較普遍的應用,也得到了我國機械制造業的應用和國家主管部門的重視和認可,并于1991年制定了國家行業標準JB/T5926.91,1998年和2003年又重新進行了修訂。1993年曾被國家科委批準為“科技成果重點推廣計劃”項目,使該項技術在全國普遍推廣和應用。振動時效技術在我國已被認為是一項成熟技術,在降低和均化內應力上,振動時效可以代替熱時效來處理鑄件、焊接件等,具有極大的經濟和社會效益。

2、減速箱殼體的振動時效處理

φ660開煉機減速箱殼體是由箱蓋、中箱體和下箱體三件組成,其重量分別為1778kg、2508kg和2430kg,均由HT200材料鑄造而成。結構型式復雜,厚薄不均,且有多條筋板。由于振動處理前已經初加工,故內應力分布不規律。但三件各自分別為對稱結構,因此在應力測試布點只選擇構件的一邊;在振動處理時,其支撐方式為兩邊對稱各放置2個橡皮墊做四點支撐。附:振動時效處理現場圖

對三件箱體試驗過程均為振動處理前做殘余應力檢測、振動時效處理、振后的殘余應力檢測。

一、箱體的振動時效處理

(1)試振:每種部件均選用2件,其中一件用做正式處理使用,即對該件做振前殘余應力檢測、振動時效處理及振后的殘余應力檢測。而另一件做試振用。試振的目的是初選工藝參數:激振與拾振位置、支承方式、構件共振頻率及處理頻率、激振器偏心等等。本次試驗的每種件均通過試振給出了工藝參數,再用這個參數去處理另一件,并檢驗其效果。在振動時效工藝制定中,試振是一個非常重要的環節。在批量生產的構件制定工藝時,應盡量采用多件試振。本項試驗中,每種件都是試振二件以上。

(2)箱體的正式處理

根據試振的如下表參數對各件進行正式處理。表一 箱體部件VSR處理參數

減速機箱體振動時效現場-1

(3)處理曲線分析

圖1~4為各件處理時的監測曲線。從曲線上不難看出經過振動時效處理,各種件均發生了固有頻率下降、振幅升高等現象,說明振動時效發生了作用,即內應力降低和均化。

表二 部件振動參數的變化

減速機箱體振動時效現場-2

二、減速箱殼體振動時效處理效果檢測

振動時效處理效果一般均用振前、振后殘余應力變化率來衡量其是否合格。本項試驗對三種部件都做了振前、振后的殘余應力檢測,其應力率均達到國家標準。

測試方法采用通用的盲孔法,貼片位置見附圖1~3,每個部件在振前、振后均測5點。測試結果見表三~表五。

表三 (箱蓋)VSR前后殘余應力測試數據 單位:MPa

減速機箱體振動時效現場-3

表四 (下箱體)VSR前后殘余應力測試數據 單位:MPa

減速機箱體振動時效現場-4


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